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磐蚀案例库 案例分享 | 酸性水汽提装置侧线抽氨系统——碱式酸性水腐蚀
2026-04-29
背景
某企业酸性水汽提装置的二级冷凝冷却器、三级冷凝冷却器发生泄漏,二级冷凝冷却器已泄漏7次、三级冷凝冷却器已泄漏5次,故将两台冷却器管束换热管材质由10#升级为S22053。运行8个月后,三级冷凝冷却器再次发生泄漏。设备基本信息如下:
装置名称 | 酸性水汽提装置 | 装置投用时间 | 2017年 |
设备/管道名称 | 三级冷凝冷却器 | 设备/管道编号 | 略 |
规格尺寸 | 筒体:φ1000*12mm 换热管:φ25*2.5mm | 操作介质 | 管程:循环水 |
主体材质 | 管束:S22053 壳体:Q245R | 投用日期 | 2017年 |
操作温度℃ | 管程:25-35℃ 壳程:90-40℃ | 操作压力MPa | 管程:0.5MPa 壳程:0.65MPa |
腐蚀检查检测情况
1.管程侧腐蚀检查情况
设备检修打开后检查发现西侧上半管程管板、管口有明显结垢现象(粘稠、灰色),部分管口已积垢近三分之一横截面,下半管程及东侧管板、管口结垢轻微,见图2-1。

图2-1 清洗前管板、管口循环水结垢形貌
简单的冲洗后检查未发现管板、管口有明显腐蚀现象,见图2-2。


图 2-2 清洗后管板形貌
管箱内附着一层白色垢物,见图2-3。

图2-3 管箱内形貌图
检查、试压共计发现6根换热管泄漏,第一、第二管程各3根。从泄漏形貌看,穿孔主要由换热管外表面腐蚀引起。已发现的换热管穿孔位置有靠近西侧管板,也有靠近东侧管板,距离管板410-2050mm不等,穿孔大小不一,见图2-4。

图2-4 泄漏换热管穿孔位置及形貌图
2.壳程侧腐蚀检查情况
三级冷凝冷却器管束外表面局部有黑色垢物附着,靠底部垢层较厚,另外管束表面局部还有白色点状物。管束外表面检查未发现明显腐蚀现象,见图2-5。对换热管测厚,数据在2.3-2.5mm(设计壁厚2.5mm),未发现明显减薄现象。


图2-5管束外表面形貌图
壳体两端入口侧的中下部有明显均匀腐蚀减薄,有多道竖向沟槽并伴有坑蚀现象,表面有黑色垢物堆积,沟槽较深处约3-8mm,两端向内腐蚀减薄减缓,顶部入口无明显腐蚀, 详见图2-6。


图2-6壳体腐蚀形貌图
3.管束涡流检测情况
根据本次三级冷凝冷却器的涡流检测结果,共计检测582根(总588根)换热管,壁厚损失大于 60%的换热管共 110 根,壁厚损失 40%~60%的换热管共 51 根,壁厚损失 30%~40%的换热管共 22 根,其余换热管壁厚损失小于 30%。壁厚损失大于40%、穿孔的换热管占总换热管的28.4%,但绝大部分位于下半管程,占下半管程总换热管的55.1%,详见图2-7。


图2-7三级冷凝冷却器涡流检测结果分布图及部分图谱
4 宏观及低倍形貌观察
从三级冷凝冷却器中切取了一根1700mm长的管束进行检查,并由左至右划分了17个区域(即100mm长度为一个区域);送检管束外壁表面的不同区域呈现着不同的形态(损坏状态),见图2-8。
1区管束外壁基本呈光滑状态,未见明显的蚀坑、裂纹存在,见图2-9。
3区管束外壁出现些小蚀坑,使得管束外壁出现高度(壁厚)的变化,见图2-10。
7区管束外壁出现了明显的环形沟槽和外壁的高度变化,见图2-11。
9区管束外壁出现明显的麻坑状,有流体冲刷的痕迹,见图2-12。
10区、15区管束外壁出现蜂窝状的蚀坑和管壁减薄状况,见图2-13和2-14。
整体来看,管束的损坏发生在其外壁表面,呈现出管束外壁各个不同部位的蚀坑,蚀坑有密集分布的,也有分散分布的;蚀坑的形态有垢下腐蚀特征的,有冲刷腐蚀特征的。蚀坑的发生和发展,造成管束管壁由外向内不同程度的减薄(直至穿孔泄漏)。



图2-8 送检管束外壁表面的宏观形貌




图2-9 管束外壁表面的低倍形貌(1区)


图2-10 管束外壁表面的低倍形貌(3区)


图2-11 管束外壁表面的低倍形貌(7区)


图2-12 管束外壁表面的低倍形貌(9区)


图2-13管束外壁表面的低倍形貌(10区)


图2-14 管束外壁表面的低倍形貌(15区)
工艺流程情况
酸性水汽提塔侧线气由主汽提塔第 18、20、22 层塔盘抽出,经过三级冷凝冷却(第一级为与原料水换热冷却、第二级为净化水冷却、第三级为循环水冷却)和三级分凝后,得到高浓度的粗氨气,流程详见图3-1。

图3-1三级冷凝冷却器E-0207所在工艺流程图
腐蚀分析
管束的失效性质为壳程介质的H2S+NH3+H2O腐蚀、铵盐垢下腐蚀,从腐蚀形貌看主要由管束外表面点、坑引起,穿孔后壳程介质向管程泄漏、冲刷。
冷凝器壳程进料为温度90℃左右的富氨气,出料为40℃左右的富氨气和冷凝液,富氨气中气相氨质量分数达到70%以上。在有氨和硫化氢共存的体系中,气相中硫化氢质量分数很低,生成腐蚀酸性水汽提装置的硫氢化铵(NH4HS)。NH4HS水溶液的浓度和流速影响腐蚀速率,流速增大不仅会增大腐蚀速率,还会发生铵盐的冲刷腐蚀。在温度低于120℃时,硫氢化铵会析出结晶,流速较低的部位容易结垢导致设备堵塞,还会造成垢下腐蚀。
装置内富氨气-液两相存在,腐蚀主要位于初凝区、液相流经(特别是流向变化)和积垢部位,当NH4HS浓度高,流体流速也高时,即使是较为耐蚀的材料也会发生高的腐蚀率。铵盐溶液的冲刷造成腐蚀产物脱落,冲刷越大,脱落越大,露出新鲜的活性表面后又促进了新的腐蚀,循环交替,加快了设备腐蚀,使设备不断腐蚀、脱落、壁厚变薄,最后穿孔破坏。
尽管冷凝冷却器管束使用了耐蚀性很高的2205双相不锈钢,但是凝液中H2S的浓度增加以及流速升高都加剧了腐蚀,并且pH值、温度、Cl-、CO2、氰化物等也会对腐蚀造成一定的影响。而壳程结构复杂,流速不足时,滞留、积垢部位Cl⁻可高度浓缩,也会超过S2205耐点蚀极限。经业内专家参考国外文献,结合试验结果分析表明:在以NH3为主导的高浓度NH4HS腐蚀模式下(pH值>9),常用金属材料的耐蚀性能呈现如下排序:2205<316<碳钢<825<C276,因此S2205抵抗不住冷凝冷却器内酸性水介质的腐蚀。这与升级双相不锈钢管束后,管束寿命降低的现象一致。
结论和建议
1.结 论
根据以上分析:判断加氢型酸性水汽提三级冷凝冷却器腐蚀泄漏主要为壳程侧H2S+NH3+H2O腐蚀、铵盐垢下腐蚀导致,且腐蚀主要位于初凝区、液相流经和积垢部位,在流向变化、滞留区域腐蚀加剧。
2.建 议
(1)由于三级冷凝冷却器管束减薄严重,建议备货新管束进行更换,新管束材质建议用回以前的10#+涂层,需保证涂层质量,短期内可舍弃管束下半管程投用。
(2)建议重新核算三级冷凝冷却器工艺运行参数,对设备进行技改,特别是循环水进出口管径,在偏下限运行工况的情况下须能满足工艺操作以及循环水单管流速、出口温度的要求。降低新管束管程侧循环水的结垢腐蚀风险,延长设备使用周期。
(3)建议考虑在二级冷凝冷却器、三级冷凝冷却器壳程入口增加注水(已增加),来缓解壳程结盐垢下腐蚀、初凝区腐蚀严重问题。
(4)由于三级冷凝冷却器壳体局部腐蚀减薄严重,现已采取内部局部修补、外部局部碳纤维补强处理,建议备货在大检修更换。
(5)建议在三级冷凝冷却器至三级分凝器管线增加在线腐蚀电感探针。
中科韦尔 防腐技术中心
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